您当前的位置:五五电子网电子知识变频技术设计参考变频器和PLC在9米龙门铣床中的应用 正文
变频器和PLC在9米龙门铣床中的应用

变频器和PLC在9米龙门铣床中的应用

点击数:7820 次   录入时间:03-04 11:36:41   整理:http://www.55dianzi.com   设计参考
● 空载电流(功能码p06):4.2a。
在上述参数设定完后,将功能码p04(电机参数自整定)设定为1,等大约5s,变频器会自动测试工作台进给电机内部数据并保存。如果在测试中发生异常报警,请参阅变频器用户手册予以解决。
(2)左、右主轴进给电机m2的功能参数设置
● 电子热继电器2的ol设定值(功能码a07):3.7a;
● 转矩矢量控制2(功能码a09):1;
● m2参数——极数(功能码a10):4;
● 容量(功能码a11):1.5kw;
● 额定电流(功能码a12):3.7a;
● 空载电流(功能码a15):1.4a。
在上述参数设定完后,将功能码a13(电机参数自整定)设定为1,等大约5s,变频器会自动测试工作台进给电机内部数据并保存。如果在测试中发生异常报警,请参阅变频器用户手册予以解决。
(3)公用功能参数设置
● x1端子功能选择(功能码e01):9;外部报警,x1端子串入变频器外围的制动单元和制动电阻的热敏开关,当它们发生故障时变频器立即报警停止;
● x2端子功能选择(功能码e02):12;电机2/电机1选择;
● 频率设定1(功能码f01):1;
● 运行操作(功能码f02):1。
(4)加、减速时间的设定
加减速时间可用计算的方法求得,如果实际计算有困难时,可采用以下方法。先将加减速时间设定成较大值,关掉失速电平功能,再逐次减小加减速时间设定值,以变频器不发生报警时的设定值为最佳。即便是根据计算求得的设定值,也要利用变频器的报警功能进行最终确认。变频器加减速时间设定完后,失速电平功能要恢复成on状态。
7.3 plc控制系统参数设定
在变频器最佳减速时间确定后,要重新设定图3所示变频器输出切换保护部分plc程序中的tim002、tim003的时间常数。这2个定时器的时间常数设定值相等,但必须大于变频器的减速时间。
7.4 试运行
变频调速系统的功能参数设定完后,就可进行系统试运行。先用操作盘上的速度给定电位器设定大约5hz的低频,按下正、反转按钮,让工作台拖动电机空载运转几分钟。注意观察电机的运转方向是否正确,转速是否平稳,温升是否正常,加减速是否平滑等。再继续在10、20、35、50hz等频率点试运行。如果试运行正常,变频调速系统就可投入正式运行。

8 结束语
本文详细分析了变频器的控制特性,提出了无速度传感器矢量控制变频器取代直流调速的可行性,给出了变频器及其周边设备的选型计算公式,并把plc灵活引入变频调速系统的控制系统。经过两年多的实际运行证明,plc控制的变频调速系统,不但线路大为简化,而且各项调速性能达到原直流调速水平,再加上变频器和plc完善的故障诊断功能,使整个调速系统的可靠性、可维修性得到大幅度提高。

上一页  [1] [2] [3] 


本文关键字:变频器  龙门铣床  设计参考变频技术 - 设计参考