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变压器质量问题分析及改进措施

变压器质量问题分析及改进措施

点击数:7280 次   录入时间:03-04 11:48:27   整理:http://www.55dianzi.com   变频器基础

  产生原因:①线圈制造时,瓦榜纸板油道搭接过长,绑扎带悬浮,拉线太紧使油道瓦楞变矮;②线圈放置时间长,进去异物,端绝缘松散而过厚;③夹件支板不平、铁轭与夹件发生位移,造成横向油道堵塞。

  改进措施:①完善技术条件,对瓦愣油道规定搭接量;②半成品保管要覆盖;③操作者要精心操作,端绝缘不松散、不超厚,卷线时不得压扁油道,瓦楞搭接应符合规定,布带要扎紧粘牢件焊装应保证支板的位置正确,铁心装配时应保证相间支板与铁轭侧面的平齐。

  达到目标:①线圈制造时油道无堵塞;②器身装配的横向油道堵塞面<20%. 18低压出线与中性点连线的绝缘不可靠技术条件要求500V电压的引线绝缘2mm可无油距,实际检验中发现低压引线与中性点连线绝缘无保证。

  产生原因:(D设计上没给隔板;②产品上装的隔板厚度太薄;③设计给出隔板与铜母线等宽,存在出线沿端面的沿面爬电;④操作者漏装或不装。

  改进措施:①设计上给出2mm槽形绝缘隔板;②完善内控标准、操作者责任心到位,保证各绝缘尺寸符合标准。

  达到目标:500V低压出线间保证2nmi绝缘。

  19高压引线对地绝缘距离未能保证技术条件要求10kV高压引线外包2mm~3mm绝缘,对夹件应有10mm油距。检验过程发现,操作者装配中不注意这个尺寸,有的产品高压引线靠在夹件上。

  产生原因:操作者不精心或对要求不清楚。

  改进措施:①对操作者进行培训和质量教育;②完善内控标准;③设计上采用引线角形护板。

  20高压引线与分接线之间纯油距问题技术条件规定ikv引线与分接线之间的纯油距,引线包扎2mm~3mm时为7mm.实际工作中许多200kVA及以下产品存在问题,其它容量产品也有距离不够现象。

  产生原因:①操作者不注意操作或不了解要求;②产品设计出头与分接线,小产品在同一位置。

  改进措施:①对操作者技术培训、质量教育;②完善内控标准,加强检验;③a计上改善小产品出头与分接头位置,给出装配空间。

  达到目标:高压引线与分接线之间纯油距符合规定。

  综上所述,中小型变压器的质量尚需改进,企业应在结构设计、制造工艺、质量管理、执行标准、产品检验等方面进行必要的完善。

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