为改造后的动力系统简图,新增双投开关1HSK,2HSK,3HSK作为动力回路变频、变阻控制的选择开关。为变频器控制端接线图。中SB为变频器故障复位按钮,KA2a,KA5,KA7来自左料车上行控制部分,在变频器内部设置中,起步频率设定为2.5Hz,经8s加速后频率增至55Hz,收到减速信号后频率从55Hz降至10Hz,减速时间也定为8s.经反复试车运行,效果良好。
使用效果分析自1998年12月底2号高炉小中修至今,该变频器已投入运行9个月,效果良好。(1)低频起动,速度均匀加减,料车运行平稳,减小了起制动过程中对机械设备的冲击,延长了机械设备的使用寿命。同时由于起动电流大大降低(经实测约为原来的1/2左右),使配电系统的开关设备寿命延长。(2)外围设备简单,原变阻系统中新使用的一些交流接触器和控制继电器处在备用状态,使维护点减少,事故率降低。(3)设备的自我检测、故障诊断和保护功能齐全,一旦出现异常故障能迅速跳闸制动,防止事故扩大,缩短了事故处理时间,这一点在我单位1999年7月4日2号高炉右料车后轮跌落事故中已得到证实。(4)电压适应范围强,电源电压在380V15%,频率在50Hz5%范围内,变频器均能正常工作。(5)节能省电,同时降低材料备件损耗,降低维修成本。
在充分肯定该变频系统优越性能的同时,我们在使用中也发现了其一些不足之处。(1)出现故障跳闸后,须按复位按钮10s后方能运行,否则该变频器不能实现软起动而出现意外事故。(2)该变频器系电压型变频器,在011s的响应时间内常出现重负荷起动时电机轻微反转。
结束语南钢公司在资金非常紧张的情况下,投资14万元,对2号高炉上料卷扬电机进行变频改造,经过9个月的使用,实践证明,该机具有控制方法先进,可靠性高,操作简便,外围设备简单、能降低设备故障率,节省能源等优点,为我公司2号高炉满负荷生产创造了有利条件。
本文关键字:电机 变频器基础,变频技术 - 变频器基础
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