在尿素系统开车阶段,需要氨库系统配合,为其开车提供一定压力和温度的液氨。并根据其工艺要求提压、提温。在操作上,一般是通过调节输氨泵出口阀和返回阀,增加142-C低压蒸汽量来完成。如果在此操作中,不用上述方法,而是直接开热氨泵125-J或125-JA,就可利用输送液氨受槽(109-F)中42e的热氨产品来满足尿素系统提压、提温的工艺要求。这样不仅可以节约142-C的蒸汽用量,而且还可以减少109-F的热氨输送到液氨闪蒸槽的液氨量,减少第一、二、三级闪蒸槽(110-F、111-F、112-F)的闪蒸量,从而减少105-J的功耗。这种操作方法,经实际应用证明是可行的,既能满足尿素车间的生产,又能节省冷冻用功。
正常生产中的操作在正常生产时,氨库系统的主要作用是将氨罐储存的液氨经121-JPJA加压和142-C加温,分别达到2.7MPa和9e后,与来自125-JPJA的热氨产品混和,然后输送到尿素车间。因此在满足尿素装置工艺生产的条件下,可采用以下的操作。
在调整输送到尿素车间去的液氨产品的冷热比例时,应注意混和后液氨产品的温度和压力变化,在满足尿素生产工艺指标的前提下,开大125-JPJA的出口阀,全关其返回阀,全量输出109-F的热氨产品,同时调节121-J的变频器,把121-J交流频率控制在4547Hz的范围内,尽量关小121-J返回阀,尽可能减少泵返回量及进入液氨闪蒸槽的热氨量,以减少2个氨储罐和各级液氨闪蒸槽的闪蒸量,节省105-J的冷冻功和142-C的蒸汽用量,达到节能降耗的目的。
针对产品和原燃料价格的变化,化肥厂一改过去/生产型0的管理思路,明确提出实施经济优化运行策略。以产品、原燃料市场价格为导向,适时调整尿素负荷。2001年,尿素市场低迷,价格下跌,该厂便把尿素负荷降低到最低极限,并有计划地停车检修,降低尿素产量。2002年以来,尿素市场价格上扬,该厂又提高尿素负荷,使尿素和合成氨装置分别处于高负荷和超负荷运行状态。不仅如此,该厂还针对原燃料价格的不断变化,合理调配原燃料结构,在原料多样化、价格最低化和效益最大化上做文章。针对液化气市场出现少有的滞销,果断采取措施,用液化气顶替拔头油和干气做燃料;在液化气价格回升高于拔头油价格时,又充分利用拔头油资源,最大限度地压烧液化气,此举为企业降低成本近百万元。
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