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机械密封失效实例四

机械密封失效实例四

点击数:7588 次   录入时间:03-04 12:00:14   整理:http://www.55dianzi.com   常识知识
 机械密封失效实例四     1)泵及介质有关情况:该泵为炼油厂减粘装置的两级双支承离心泵。介质为320~340℃为的减压渣油,泵入口压力~0.3MPa,出口压力为2.2Mpa。     2)密封情况:该泵采用单端面密封,外供封油(API610冲洗方案32)。密封为焊接金属波纹管密封,型号为DBM85B。动材料为石墨镶装在与波纹管相联的环座上。动环为碳化钨。经计算载荷系数为0.67。入口端封油压力0.5~0.6MPa,出口端封油压力1.2MPa,冲洗油为90℃左右的蜡油。有急冷蒸汽。     3)运转及使用情况:该泵为连续运转,一开一务。泵运转平稳良好,性能满足生产要求。入口端(前端)密封性能较好,无明显泄漏。后端密封虽然也测量不出泄漏量,但是在密封和后轴承箱表面积存了黑乎乎一片油。这是由于密封泄漏出来的油,被冷却蒸汽雾化了,又被电机的冷却风吹送到泵轴承箱表面,日积月累形成了一片黑油。说明后密封的泄漏比前密封大,泵就这样坚持运转。也发生过泵的轴承损坏和抱抽的事故。这是由于密封的冷却蒸汽很难控制。蒸汽开小了怕泄漏的油堵塞波纹管,只好开的稍大些,时间久了,蒸汽窜到轴承箱中凝结成水,导致轴承损坏。     4)密封拆检情况:运转4~10个月就要拆泵,有时是处理密封,有时是更换轴承。拆开的密封没发现有明显的失效现象。波纹管有很轻的堵塞,不影响弹性。硬质合金环有很轻的摩擦痕迹,石墨环表面的磨损略重于硬质合金环。     在这种情况下前密封运转时看不出明显的泄漏。     5)原因分析:一台泵的两端密封完全相同,采用同样的封油和冷却蒸汽,拆检情况也没有很大的差别,而两端的泄漏量却差的较大,使我们百思不得其解,讨论多次也找不出答案。过了很长时间又提出了这个问题。有人怀疑是镶装石墨环的环座材料选择错了。因为石墨是脆性材料,强度又低和环座镶装的过盈值远不能取得像硬质合金那样大。为了确保镶装的质量、环座的材料应选用4J42,它和石墨的线膨胀系数几乎相等。如果环座选用18-8或3G13,在工作温度下,镶装失效,肯定要发生泄漏。于是对环座的材料进行了分析。采用光谱分析,测量结果是高镍铁合金,不含有铬的成分。说明环座材料是4J42,并非是铬镍不锈钢。     又采用对比的方法对泵两端密封的工作条件进行了比较。同一台泵、同样的介质、同样的封油、同样的温度,所不现的仅仅是压力。入口端封油压力为0.5~0.6MPa,出口端封油的压力为~1.2MPa。压力大会使波纹管和密封端面变形。受外压波纹管,压力大时会发生直径收缩变形,由于密封用的波纹管两端刚性大(与钢环焊接),产生的变形小,而波纹管中间变形大。另一方面,石墨本身在外压力作用下要产生变形,两者累计的结果,造成了密封端面为收敛形,液膜厚度增大,易泄漏。     6)验证:收敛形密封端面是密封环表面的内边缘接触而外边缘不接触,检查了拆检下来的石墨环,恰好是靠内径处的端面有摩擦痕迹。由此使人联想到波纹管密封允许使用压力是多少,还要看具体结构和尺寸以及密封环材料等因素,希望对此课题展开研究和讨论。

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