随着市场规模的不断扩大,涤纶短纤维的产品品种日益增多,其中无卷曲丝以其高附加值、需求量大而居于重要地位。其具体的工艺要求是:后纺丝从卷曲机后出来,既不能卷曲也不需切断,所以要求将丝从卷曲机中直接拉出而不能停。起初,采取人工的办法,联合机以30mPmin的线速度运行,人工将丝从卷曲机中往外拽。这种办法有三点不足:需用的工作人员多,劳动强度大;联合机速度低,易缠辊,损耗大;产品质量不均匀。
设计方案:工作原理正常卷曲丝生产时,切断机和曳引机之间有一张力辊,其目的是为了丝束切断均匀。在此我们也可看到另一个方面,那就是切断机和曳引机中的丝束,同时承受着张力辊质量的张力作用。所以可以利用张力辊的这种张力,把丝束从卷曲机中拉出来。3W-低速电位器,2W-中速电位器,1W-高速电位器,2-变频器速度输入端,1JC、1J-切断机运行继电器触点,6PJ-PLC低速信号,8PJ-PLC高速信号,7PJ-PLC中速信号,LJ-联动继电器触点,2JC、2J-曳引机运行继电器触点Fig.1Wiringdiagramofcutterconverter从可以看出,主令给定(1W、2W、3W)直接送到曳引变频器,而切断机的主令给定则要经过同步P速差调节器,所以说曳引机是主动机,而切断机是从动机,其速度是由曳引机和张力辊的同步P速差调节器决定的。
现在要实现曳引机和联合机的张力运行,那么用切断变频器带曳引电机,就是把曳引机变为从动机,其速度为V2。联合机的速度设为V4,同步P速差调节器的调节速度仍为V0,则三者的关系用公式表示为:V2=V4+V0,恰恰符合于切断机和曳引机的关系。这样,就可以实现曳引机和联合机的张力运行。
工艺改造是正常丝束的工艺流程,丝束经过曳引机之后到切断机去切断、打包。是无卷曲丝的工艺流程,在张力辊的上方加了一只钢环,丝束先进入钢环,反向绕过张力辊后,在反转的曳引电机的牵引下成为无卷曲丝的产品。
电气改造实现曳引机、联合机的张力运行,另一关键问题是要实现两者的联动,这需要在电气控制上进行一些改造,在切断机控制柜内,增加小型断路器K一只,型号为C45AD;继电器一只,型号为HH54P。当生产无卷曲丝时,将断路器合上;生产常规产品时,将开关打开。这样可以很方便的实现无卷曲丝和常规产品生产的转换。在PLC输入回路上,通过继电器J的常开点将两者的起动输入和停止输入连接起来,就可以实现联合机和曳引机的联动了。这需要加放两根连接导线。联合机PLC程序中原来有/切断故障0信号,仅是用于显示,可将/切断故障0加在联合机的总故障中,做到曳引机故障停车时,联合机也连锁停车。
生产中注意的几个问题:联合机和曳引机的速度都要先降到零再往上调。由于生产常规产品时,V4=280mPmin,而生产无卷曲丝时,V4=70mPmin,速度降幅太大,所以慢慢地从零调起,易使两者的速度匹配。为了保证张力辊的稳定,同步P速差调节器的输出电压量程(Umax)要调小。因为当V4=280mPmin时,Umax=1.5V;所以当V4=70mPmin时,Umax=0.8V.
注意曳引机和联合机PLC输入回路的电压等级要一致,否则不能通过常开触点J将两者的输入回路直接连接。
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