b.从4月2日3时到4月3日20时30分,3号发电机的负荷一直在120 MV·A左右,20时30分至4日2时负荷降到100 MV·A左右,21时30分左右轻瓦斯动作。估计变压器长期带有较大的负荷发热,造成油中气体含量增加。
c.变压器油路存在负压,使得气泡通过油路进入变压器箱体,在靠近A相高压侧围屏处,因电场强度高,易产生气泡放电。
d.变压器铁芯由于叠片较松,使得变压器铁芯因接触不良而形成悬浮放电。
e.变压器内部的铁屑未清理干净,在强迫油循环的作用下形成悬浮放电。
综合以上分析判断,我们认为3号主变的主绝缘、匝间绝缘、高压绕组、中压绕组、分接开关是没有问题的。变压器低压绕组直流电阻相差增大的原因可能是由于变压器低压绕组by受到冲击,并造成绕组接触不良发热。油中乙炔等气体含量高可能是变压器过励磁及铁芯悬浮放电等原因产生的气体积累,在变压器带有大负荷时发热而释放出来。
4 处理结果及防范建议
3号主变进行超声波局部放电试验后,没有发现变压器内部存在高能量的放电现象。在变压器试验的3 d时间中,对变压器的油色谱进行监测,色谱试验数据没有增长,趋于稳定。系列试验检查没有发现变压器内部存在有明显的故障点,故没有对变压器进行吊罩检查,仅对变压器进行脱气处理。投入试运行,经过几个月的跟踪测试,变压器油色谱试验数据一直呈缓慢下降趋势。目前变压器油色谱数据均已在标准以下,运行状况良好。针对试验中发现的变压器内部缺陷,为防止变压器内部缺陷进一步扩大而造成变压器损坏,建议继续加强变压器的运行监视,特别是跟踪变压器油色谱的增长速度和产气率很有必要。同时在有条件的情况下应进行变压器的超声波局放监测。对变压器在运行状况下的油位、温度的变化也应引起重视,特别是变压器在过励磁后,应及时对变压器的色谱、油位、温度进行检查,及时掌握其变化规律。如有条件应对变压器的低压绕组进行测量,并注意其相差变化。
本文关键字:变压器油 电工基础,电工技术 - 电工基础
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