监视参数
U1-01 频率给定 (主电脑板 变频器)
U1-02 频率输出 (变频器 电机 )
U1-03 输出电流 通常 或 做平衡系数时可监视变频器输出电流变化
U1-05 电机速度 通过编码器检测出的实际电机速度
U1-06 输出电压
U1-10 输入端子状态 00000000(依次为端子8——1通断状态:0断;1通)
U1-11 输出端子状态 00000000(“ ”依次为端子18/19-20、26、25、9-10通断状态)
U1-23 速度偏差量
U2-02 最近发生故障
U3-01 最后一次故障信息
U3-02 最后第二次故障信息
U3-03 最后第三次故障信息
U3-04 最后第四次故障信息
U3-05 最后一次故障发生时的累计运行时间
U3-06 最后第二次故障发生时的累计运行时间
U3-07 最后第三次故障发生时的累计运行时间
U3-08 最后第四次故障发生时的累计运行时间
3. 特殊参数应用说明
3.1 A1-03=0 初始化
★ 注:一般情形无需修改。
★ 当用于矢量控制,变频器参数按我司推荐值设置,且变频器也做过电机自整定,但运行时变频器仍与电机匹配不好时,可能是变频器参数被调乱了。这时可先记录下自整定后的所有E2参数值,再设A1-03=2220,使变频器参数恢复出厂值,然后设置记录下的E2参数,变频器其它参数按我司推荐值及一些实际现场所需参数设置调试即可。
例如,2003年3月,我在哈尔滨某公司电梯现场调试,该地另一用户反映他们自己调试碰到了问题,变频器参数按标准值设置,变频器也做过电机自整定。但无论如何调试,变频器就是不能与变频器匹配好。在此之前,他们也调试过三台同样配置的电梯,调试的效果也比较理想。此次的调试方法同以前一样,但不知为什么就是调不好。客户也在催交电梯。因此希望我过去调一下。
我到现场后,检查主电脑板和变频器参数及外围配置,都无异常,曳引机自整定确实也做过。但在电梯运行时出现了异常:电梯加速和匀速运行正常;而在减速时,明显变频器矢量控制不够,导致曳引机有轻微失控现象。
根据这种现象,我仔细分析了一下,判断:可能变频器中有些参数被调乱了。但在几百个参数中不可能一下子就找出来。
于是,我就记录下自整定后的E2的参数。再设A1-03=2220,使变频器恢复出厂值,然后将E2参数设置成记录下的参数,变频器其它参数按我司推荐值及一些实际现场所需参数(如F1-01等)设置,再按标准调试方法调试。结果,变频器与曳引机匹配良好。
接着试运行慢车,慢车正常后,再运行单层、双层、多层、顶层、底层快车。运行曲线正常后,再进行舒适感调试和平层调整,还有各项功能检查。
调试后,舒适感及其他方面客户都比较满意。
3.2 A1-02=3 (闭环) ; 2(开环)
① 变频器由开环转为闭环方式,以下几个参数值一定要重新设置才能使用:
E1-04 最大输出频率
E1-05 最大电压
E1-06 基频
E2-01 电机额定电流
E2-03 电机空载电流
E2-04 电机极数P
F1-01 PG参数
F1-06 PG分频率
② 变频器由开环转为闭环方式,以下几个参数要重新调整,舒适感才能较好。
C5-01 速度环比例增益1 (高速时)
C5-02 速度环积分增益1 (高速时)
C5-03 速度环比例增益2 (低速时)
C5-04 速度环积分增益2 (低速时)
C5-07 切换频率
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