802DSL卧车,西门子
伺服电机半闭环控制,X轴定位不准,架丝表测量,手轮向一个方向摇0.10,有时实际走0.12,有时走0.07,摇0.02时甚至不动,有时走0.03,滚珠丝杆很新没怎么用,怎么出现这样的怪现象,全闭环加上后定位很准,但X轴丝杆来回往复旋转5度左右,抖动,没有任何指令时也在抖动!
答:我曾用西门子802D SL 数控系统改造过数控磨床,现在做个总结,供楼主参考:
1.X轴定位不准即X轴的定位误差过大,是由X 轴的位置环超调或机械传动滞后造成,简言之就是位置环控制的问题,涉及到位置环的许多方面,如滚珠丝杠、
轴承、电机编码器、光栅尺等,需要一级一级排查,
2.首先,将X轴位置反馈改为半闭环,用百分表检查X 轴的定位精度时,注意磁力表座要牢牢固定在一个稳固的基准面上,不能丝毫移动,并且表头顶尖要和检测面保持垂直方向,否则测量有偏差,
3.如果百分表的检测结果仍显示定位误差较大,此时应着手检查机床X 轴的位置环,将X轴位置反馈改为半闭环,判断是否机械传动的问题,包括各个机械传动环节的润滑是否良好,间隙是否适当等......当然用手摸或肉眼观察就能判断X向导轨和丝杠表面是否有油膜;还有机械传动是否顺畅,需要脱开X轴 电机与丝杠的联轴节,再用手去盘丝杠,注意,必须正反向盘丝杠,仔细感觉是否有轴承卡死或涩滞现象,如果有,则轴承或丝杠螺母松脱或损坏,更换损坏轴承或预紧丝杠;
4.如果以上正常,将X 轴坐标反向间隙值用百分表打出来,如果不大于0.04mm,则将反向间隙值补偿到反向间隙参数 MD32450中去(必须注意:系统必须再次断电、再上电,X 坐标回零后,补偿参数才会生效!),继续进行试机,
5.而如果反向间隙值大于0.04mm,需要检查X 轴丝杠轴承,并且调整滚珠丝杠预紧,即进行消隙。消隙完成后,再检测反向间隙是否合格,即要保证在不大于0.04mm的范围内。如果合格,则进行补偿反向间隙,再继续进行试机,
6.如果半闭环时X轴的定位精度恢复正常,则将X轴的伺服控制回路恢复全闭环,再次检查此时的运行情况,必须保证X 轴光栅尺的动尺安装正确,即安装牢靠,且安装位置不能偏斜。
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