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基于DSP芯片设计的一种波形发生器

基于DSP芯片设计的一种波形发生器

点击数:7985 次   录入时间:03-04 11:51:34   整理:http://www.55dianzi.com   DSP/FPGA技术
及基波能量(|a1|2)有关。图3分别表示一个周期内PWM信号的能量、基波信号的能量及总谐波失真度THD与N的关系。



图3(a,b)中实线和虚线分别表示N为奇数和偶数时的变化规律。当N=20时,THD值与稳态值相比,误差在5%以内。因此,可以认为,当N>20时,总谐波失真度即与N无关。图3(c)中,N为较小的偶数时,THD也较小,这是由于相对而言,此时PWM信号的能量值更小(图3(a)中的虚线)。
3 实验系统及结果分析
  本文给出了一个对称规则采样SPWM在某型制冷机减振控制中的应用实例,以验证前面分析的有效性。该减振控制系统方案以TMS320F240控制器为核心器件。该控制器是专门为电机控制系统设计生产的芯片,具有强大的数据处理能力和丰富的片内外设模块,特别是片内双通道16路10位A/D转换模块和12路比较/PWM输出模块,可以直接对测量信号进行采样转换,并直接用PWM信号经过驱动电路控制电机,大大减少外围电路的设计。
  本文制冷机的工作频率为40 Hz,振动主要体现在该频率上。减振器(直线往复电机)的工作频率也是40 Hz,只是它的振幅和相位(相对制冷机的压缩机和膨胀机的相位)根据具体的运行状况作自动调节。
  考虑到TMS320F240的工作主频以及控制程序的复杂度,本文采用1 000 Hz的采样频率,即载波比N=25,电源电压5 V。在此工作条件下,使制冷机的振动量减至原来的1/10以下的指标已经能够达到。具体的减振效果,限于篇幅,这里不再给出曲线。同时,本文也做了通过模拟功放对电机进行减振驱动的实验。在两种情况下,电机中的电流(决定产生的振动力)及最后的减振效果相当。但是后者带来的不利因素是:增加了D/A转化部分,如果是多路D/A,则电路更为复杂;引入了模拟功放,尤其是模拟功放本身的功耗较大,必须考虑散热问题。在使用SPWM控制时就没有这个问题。
  图4(a)为实测的直线电机的电压、电流波形,图4(b)是对应的FFT分析结果(已经归一化)。由图可见,电压的高次谐波频率较高,大多位于载波频率的整数倍及其周围。从电流的谐波成分看,谐波主要集中在载波频率附近,而更高的频率则被线圈电感滤除,总的谐波成分低于基波成分的3%。
4 
  本文给出了一种基于DSP的易于实时计算的对称规则SPWM信号生成法,在建立其数学模型的基础上,较为详细地分析了信号的谐波成分。用这种方法生成的PWM信号,不含有直流成分;载波比为偶数时,输出信号中不含偶次谐波;当提高载波比时,有利于滤除高次谐波。


  将对称规则SPWM应用到某型制冷机减振电机的驱动上,分析实际的电压电流信号,通过与直接模拟驱动方式比较的结果可以看出,采用SPWM控制具有电路简洁、高效节能等优点,且总的谐波含量很低。

参考文献

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