15万CO压缩机跳车事故分析
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15万CO压缩机跳车事故分析
事故时间:2007年08月24日
事故部门:碳一分公司
事故地点:15万CO压缩机
事故情况经过
当天上午8:40左右,当班值班长秦建明在需要将FC6004流量
13000m3/h改为13200m3/h时,由于鼠标线拖动键盘确认键,使输入值实际为1320m3/h,造成阀门瞬间关闭,冷箱流量大幅波动,此时秦建明立即将该阀门切换手动操作开启,但已造成压缩机一、二、三级压力波动,压缩机四回三阀门快速开启,造成压缩机因三级进口压力高而跳车。发生跳车后,中控立即组织人员进行开车准备,在排除油过滤器压差高等暂时故障后,将压缩机恢复运行。
事故原因分析
由于操作工操作失误,直接引发后续事故发生。
防范措施及教训
⑴认识重点阀门的操作重要性,保持小心谨慎的工作态度。
⑵拆除键盘数字区域的确认键按钮,防止类似事故的再次发生。
⑶重要设定值的增减由DCS或FCS仪表点面板上增设步进健来完成,此项由机动办协助。
⑷完善汇报制度,发生跳车等类似事故时,需要及时反映情况,包括向总调度、醋酸装置直线及作业区、分公司领导汇报。措施。
⑸加强抢修、急修、开停车等非正常作业过程的安全措施落实、安全预案执行与安全监督。
⑹从安全本质化上,从工艺处理源头上,为施工检修提供良好的安全条件。机动半加强仪表阀门的改造,降低故障率。
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