压片过程:在触摸屏人机界面上显示填充厚度、预压厚度、压片厚度、压片力。这四个物理量影响生产片剂的质量。因此对于模拟量转换的精度要求比较高。
压片传动的转动速度要进行限制。最高转速在人机上设定,最高为110rpm/min。工艺上要求系统启动有两种方式:正常启动、点动。速度设定都在人机上完成。
设定剔除费片的药片质量上、下限,药片质量超过设定范围时系统自动剔除费片。
当药粉湿度发生变化时,药粉的密度也随之发生变化,为了保证药片质量,则需要通过调整药粉的充填量来保证药片质量,系统根据检测到的压力参数进行自动调整。
控制要点:在压制药片过程中,以模具压力信号峰值来判断药片质量,设备运行速度为110转/分,最高产量为300,000片/小时,每个工位时间间隔为12毫秒,压力采样有效时间仅为5毫秒左右,即:整个压力曲线的时间只有5毫秒左右。要想能够准确的被捕捉到峰值压力,那么压力采样点就要尽量多,采样时间间隔尽量短。使用横河F3AD08-5R模拟量高速采集模块,响应时间仅为50μs/通道,16位的分辨率。横河F328-3SCPU具有SCB功能,可以设定SCB程序扫描周期最短为0.2MS,独立于主程序运行,不受程序运行的影响。此二者配合使用,充分保证了信号采样的快速性、准确定。整个系统的程序两2K步左右,主程序扫描时间仅为0.6MS,充分保证了数据计算的实时性。
经测试,压力信号放大器本身信号转换存在着大约20MS的延时,超过每个工位的最短工作时间12MS,根据设备运行速度的变化,压力信号的采集会落后实际工位1至2个位置,在此加入了一些算法,保证了信号啊采集的实时性。
在剔除费片的过程中,气动阀的响应时间为6MS,再此需要在不合格药片到达剔除药片位置之前提前打开气动阀门,根据时间与速度参数计算后加入补偿值。
本文关键字:暂无联系方式PLC入门,plc技术 - PLC入门
上一篇:plc培训的课程