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高压变频器在热轧线高压水除磷系统的应用

高压变频器在热轧线高压水除磷系统的应用

点击数:7243 次   录入时间:03-04 11:36:20   整理:http://www.55dianzi.com   变频改造

4 经济效益、社会效益分析
日钢带钢厂除磷泵在一个生产周期内分为:炉后除磷、粗轧除磷和精轧除磷3个阶段,其中粗轧除磷阶段需要除磷2次,各除磷点需要工作的时间约为:11s、10s、20s、110s,全部生产周期约5min。当除磷喷水状态时要求管网压力达到20mpa以上,非除磷状态时要求管网保压,除磷泵一直以工频运行,如管网压力高于20mpa,通过最小流量阀释放压力。
根据以上工艺要求,通过除磷泵电动机加装变频器,可以实现如下能量调节控制:
(1)在除磷喷水状态时,通过恒压变流量控制使管网压力达到20mpa以上,满足工艺要求并部分节能;
(2)非除磷状态时,可关闭前端流量阀和最小流量阀,电动机降速运行,并在下一次除磷喷水状态前,变频器响应,使除磷泵管网加速达到20mpa的以上,通过此变流量控制,可以节约大量电能。
选择1#除磷泵进行节能改造,采取一切一的单独控制模式:
电动机为yks710—4,3200kw;10kv;224a;电动机运行170~190a;负荷率约80%。管网运行压力根据系统配置余量和运行参数,通过评,审节电率在18~25%左右。我们考虑变频器损耗和其它因素,估计节电率≥18%,现按节电率18%计算,每天约22mpa。运行24h,以年运行330天计算,其经济效益为:
年节约电量:3200kw×80%×18%×24h/天×330天=3649536kw.h。
年节约电费(按电费0.53元/kw.h计):3649536kw.h×0.57元/kw.h=208万元。
按目前运行工况,应用变频系统相对于目前的工作模式,节电效果非常明显,如每年实际运行在330天以上,则每年可节约电费208万元以上,具有非常明显的经济效益。

5 结束语
日照钢铁有限公司1580热轧带钢厂高压水除磷系统是一个复杂的工艺过程,应用高压变频器对该除磷系统进行调速控制,不仅能很好地满足生产工艺对除磷系统的各项要求,而且还可节约大量电能,有很好的经济效益和社会效益。

作者简介
李修强(1984-) 男 专科,电气工程师,现就职于山东省日照钢铁有限公司,负责热轧带钢厂高低压电气设备维护管理工作。

参考文献(略)

作 者:日照钢铁有限公司1580热轧带钢厂 李修强 朱建强

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