该例故障修复,是运用了第一种修复方法,甩开原引脚控制,将相关控制电路进行改装,以完成原有控制功能。如果想进一步提升控制性能,完全可以加装一个上电延时电路,控制接触器在上电后延时一个固定时间(如5s)再动作。
故障实例二:
正弦SINE300型7.5kW变频器,用户用控制端子X1控制电机正转/停止,用X2端子控制电机反转/停止。后来在应用中发现正转/停止控制失效,故将变频器送修。正弦SINE300型7.5kW变频器的X1端子内部电路如图8-18所示。
图8-18 正弦SINE300型7.5kW变频器的X1端子内部电路
检查如下。
(1)先调看控制端子X1的设置参数,为出厂值,RUN运行控制,参数设置是正确的。
(2)检查X1端子内部光电耦合器等电路,未有异常。X1端子信号经光耦隔离进入DSP的23脚(见图8-18)。当人为短接光耦合器UIO的输出端,使U1的23引脚产生相应的0V、5V电压变化时,变频器不能产生正转运行/停止动作,,分析故障可能为DSP的23脚内电路损坏。
变通修复:发现S3-S7端子皆空置,未被用户采用。输入端子功能设置代码为F5.02 - F5.09,其中X3端子的功能代码对应F5.04,将参数值修改为“1”,RUN运行,将X1与X3端子短接,使X1端子输入信号由X3端子进入DSP的22脚。用户的原控制接线不变,X1端子控制功能则由X3代为实施了。
该例故障修复,是运用了第二种修复方法,并配合控制端子的功能设置,将甲引脚功能“移置”到乙引脚上,由乙引脚“代行职责”。
这是调整控制参数和改变相应控制接线来修复变频器的又一例证。
故障实例三:
一台阿尔法变频器:用户反映运行中电机有跳动现象。上电检测,三相输出电压严重不平衡。阿尔法11kW变频器的前级逆交脉冲电路如图8-19所示。
图8-19 阿尔法11kW变频器的前级逆变脉冲电路
检查驱动电路的静态电压都正常,MCU接受启动信号后,驱动电路少了一路(V+)逆变脉冲。判断故障出在前级逆变脉冲电路(见图8-19)。
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