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变频器故障排除案例

变频器故障排除案例

点击数:7277 次   录入时间:10-03 10:57:27   整理:http://www.55dianzi.com   变频器维修

    【案例五】 变频系统调试时被控电动机从较高转速至零速时失速。

    分析检修:变频器在电动机减速时,回馈能量将使其中间直流回路电压升高,通过滤波电容器两端的电阻以热能的形式消耗掉。中间直流回路电压的极限值能根据需要进行调节,当减速时中间直流回路电压升至极限值时,可以限制回馈电流的大小,以降低制动力矩来保证中间直流回路电压不超过极限值。

    通过检查,制动电流极限值设定为100%,中间直流回路电压极限值设定为115%,在减速过程中,中间直流回路电压已升至极限值,因回馈能量大,中间直流回路电容器两端的电阻功率有限,致使中间直流回路电压已升至极限值,而制动转矩太小,故此造成失速。通过调整,将制动电流极限值设定为67%后,变频器减速功能恢复正常。

    【案例六】 某厂一台油隔泵采用富士FRN160P7 -4160kW变频器调速。该变频器放置在操作室柜内,380V交流电源经熔断器式刀开关由电缆向变频器供电。一天,运行中变频器柜突然发生短路跳闸,故障显示欠电压。

    分析检修:经检查,变频器柜外围部分输入、输出电缆及电动机均正常,变频器所配快速熔断器未熔断,拆下变频器,发现L1交流输入端整流模块上3个铜母排之间有明显的短路放电痕迹,整流管阻容保护电阻的一个线头被打断,而其他部分外观无异常。检查L1输入端4只整流管均完好,将阻容保护的电阻端控制线重新焊好。用万用表检查变频器主回路输入、输出端正常,经试验主控板也正常,检查内部控制线,连接良好,变频器内无异物。

    接着将变频器连接一台小容量电动机,调节电位器,输出电压三相平衡,频率可调,电动机调速正常。试验正常后回装送电,变频柜盘面电压表输入交流电压为380V。按起动按钮,调节电位器.电动机运转。当频率调至11Hz时,变频器跳闸,故障指示为“LU”,即直流回路欠电压保护。再送电试运行,故障仍然存在。将电动机电缆拆除,空载试验变频器,调节电位器频率可以调至设定值50Hz。重新连接电动机起动后,在调节频率的同时测量直流输出电压,发现在频率上升时,直流电压由513V降至440V左右,致使欠电压保护动作。

    在送电后,维修人员还发现变频器内部冷却风扇工作异常,接触器K73触点未闭合(正常情况下,K73应闭合,以保证对充电电容足够的充电电流)。怀疑控制回路有问题,但经过检查未发现有问题。后用万用表测量配电室熔断器式刀开关发现一相已熔断,但红色指示器未弹出,故未能及时发现,更换后重新送电,一切正常。

    原因分析:

    (1)变频器柜短路跳闸的原因。经检查变频器内快速熔断器完好,说明逆变器回路无短路故障,故障原因可能发生在整流桥附近,根据有电击的印迹判断可能变频器内进入异物,如小动物、昆虫、螺钉、金属丝等,在运行中滑至L1整流桥母排间造成短路,同时将阻容保护电阻连接线打断,变频器跳闸,短路电流将异物烧熔。

    (2)送电时欠电压跳闸原因。L1输入侧短路时,将配电室对应L1相的熔断器烧断,但因红色指示器未弹出来,检查时未及时发现,又因变频器柜上电压表指示恰好引自L2L3两相,指示为380V,误为输入电压正常。变频器内部控制回路电压由控制变频器二次侧提供,其一次电压取自L1L3两相,L1缺相后,造成接在二次侧的接触器和冷却风扇失去电源,同时引起整流桥输出电压降低,特别在频率调升至一定程度时,随着负载的增大,滤波电容器两端电压下降较快,形成欠电压保护跳闸。

【案例七】 某厂有3个油隔泵站,每个泵站3台喂料油隔泵,分别担负着2台熟料窖的供料任务,是生产流程中的一个关键环节。电动机额定参数为380V115kW238AB级绝缘。油隔泵为恒转矩负载,电动机采用变频器控制,调节电动机转速以改变熟料窖的下料量,因泵的流量不同,1号泵站电动机工作频率为25Hz左右,23号泵站电动机工作频率均为30Hz以上,陆续投运后4年中运行稳定。后来电动机普遍发热严重,1号泵站电动机尤为明显,3台电动机先后发生了匝间短路故障。原1号泵站电动机为10级、115kW,因无同型号备用电动机,用8级、l30kW电动机代替,使用后发现,与原115kW电动机相比,电动机过热现象更为严重,虽然加了轴流风机冷却,但运行很短时间就发生绕组烧损故障,又换了1130kW电动机,运行时间不长,再次发生绕组过热烧损的现象。

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