2) 将水封筒注水门保持常开且开度保持较大位置。
经过调整,取调整前后数据对比如下:
表三 轴封冷却器水封调整前后数据对照表
数
据
水封调整前数据
水封调整后数据
平均负荷
(MW)
#3机
235
232
#4机
201
205
平均真空
(kPa)
#3机
-91.76
-93.8
#4机
-92.8
-93.8
除以上调整外,我们还进行了轴封端部泄汽手动分门的调整,适当关小泄漏量比较大的轴封端部泄汽手动门,使该轴封端部不致负压过大。
针对目前轴封冷却器水封筒水封效果不良问题,与检修人员一起制定了水封筒改造方案,在2007年9月份#3机小修期间将原来单级水封改为多级水封,改善了原来手动调整带来的不便和调整偏差带来的真空影响,试验取得了良好效果。
经过以上措施,使汽轮机真空系统严密性有了较大提高。#3、4机组真空严密性试验数据基本保持在0.1kPa/min和0.2kPa/min左右,分别达到优秀和良好水平。
2.3.2 提高凝汽器管束清洁度。
循环水通过凝汽器铜管时,水中杂质会在其内壁沉淀结垢,造成凝汽器铜管换热系数降低,增大了凝汽器换热端差,从而影响了凝汽器真空。
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