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35kV断路器介损超标原因分析及措施

35kV断路器介损超标原因分析及措施

点击数:7875 次   录入时间:03-04 11:53:18   整理:http://www.55dianzi.com   电工手册
一、前言下马岭水电站位于北京市门头沟区雁翅镇,总装机容量6.5kW1961年投入运行,具有35kV升压站一座,35kV线路6回,在电网安全运行及向地区供电方面起着重要作用。由于35kV升压站均采用上海某厂生产的DW2-35型多油断路器,且已运行几十年,为此加强了预防性试验,并严格执行电力设备预试相关标准,发现并解决了一些重大缺陷,如套管损坏、油受潮、触头接触电阻高、合闸不同期等。通过对35kV多油断路器进行预防性试验,发现该电气设备介损超标,经过对试验数据的纵向、横向对比和判断分析,采取了有效措施,解决了事故隐患。二、介损异常现象下马岭水电站35kV升压站主接线为双母线代旁路母线,共安装10DW2-35型多油断路器,断流容量1000MVA,额定电流分别为600A1000A19996月,在进行一年一度的预防性试验时,发现35kV大安山线断路器介损超标。该35kV多油断路器六只进、出线套管示意图如图1所示, ABC分别表示为A相、B相、C相,其中,A1B1C1分别表示为进线测套管,A2B2C2分别表示为出线测套管。第一次所做的预防性试验数据如表1             1   第一次预防性试验数据相别介损相别介损A16.7A25.5B16.0B26.1套管对地绝缘电阻:4000MΩ对照《电力设备预防性试验规程(DL/T596-1996)》中35kV多油断路器(套管为胶纸电容型)的介损tgδ<6.0%,可知该35kV多油断路器可能已受潮。三、事故判断分析及处理作为电气绝缘监督手段,通常对35kV多油断路器进行下列项目预试:绝缘电阻测量、接触电阻测量、介损tgδ、交流耐压等试验。由于绝缘电阻4000 MΩ,介损tgδ>6.0%,因此对断路器油进行了耐压试验,测得油耐压为32kV。需对该设备进行解体大修并对油进行真空脱气。经24小时连续真空滤油后,发现滤油纸上有水迹,油耐压值为A36kVB39kVC37kV,已基本达到规程要求。考虑到油已受潮,则灭弧室也一定受潮,需烘烤。拆下灭弧室进行12小时紫外线烘干处理后,A相、B相套管的灭弧室重新安装后tgδ未变(未装油箱),C相灭弧室安装后tgδ为2.9%,但装回油箱后tgδ又超标。对这一现象进行全面分析:经滤油后油耐压已上升到正常水平39kV;套管单独试验tgδ为1.9%<3.0%,属正常。则只有下面两种可能:灭弧室未烘烤彻底或者隔板未进行烘烤。经重新将该35kV多油断路器解体后,对所有灭弧室、隔板进行24小时紫外线烘烤。重新组装后,再次做所有的试验项目,有关数据如表2、表3所示。      表2:第二次试验数据相别介损相别介损相别介损A14.7A25.0  B15.8B25.7  C14.9C25.3  A4.1B4.5C4.3       表3:第三次试验数据相别耐压前绝缘电阻耐压后绝缘电阻油耐压交流耐压72kv/1min触头的接触电阻A2500 MΩ2500 MΩ38kv5.6A225μAB2800 MΩ3000MΩ36kv6A235μAC3000 MΩ4000MΩ37kv5.8A215μA从表2、表3的数据分析,35kV多油断路器已合格。      四、介损超标的常规处理方法当对35 kV多油断路器做预防性试验,发现其介损超标时,一般采取以下步骤:记录整体试验时的气温、湿度、介损tgδ值;卸下油箱,做介损试验(套管带灭弧室)并做好记录;卸下灭弧室,做介损试验(套管)并做好记录。2000712日在对下马岭水电站下珠线35kV多油断路器进行预防性试验时,发现介损出现异常,采取上述三步措施,比较清晰地判断出了问题所在,有关数据如表4。从表4可以看出:整体试验时C2的介损tgδ>6.0%,说明该断路器已受潮;卸去油箱后测得的介损tgδ>3.0%,说明灭弧室等有可能受潮或套管有问题;卸去灭弧室后测得的介损tgδ>3.0%,说明套管有问题,需进行更换套管。后经更换不合格的套管,对所有灭弧室、隔板进行24小时紫外线烘烤,以及对断路器油进行真空滤油,组装后该断路器试验合格,试验数据如表5所示。此次处理非常成功,没有走弯路,节省了时间和费用。    表4:第四次试验数据相别整体试验tgδ卸去油箱tgδ卸去灭弧室tgδA16.23.31.5B26.13.7

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