一、前言下马岭水电站位于北京市门头沟区雁翅镇,总装机容量
6.5万
kW,
1961年投入运行,具有
35kV升压站一座,
35kV线路
6回,在电网安全运行及向地区供电方面起着重要作用。由于
35kV升压站均采用上海某厂生产的
DW2-35型多油断路器,且已运行几十年,为此加强了预防性试验,并严格执行电力设备预试相关标准,发现并解决了一些重大缺陷,如套管损坏、油受潮、触头接触电阻高、合闸不同期等。通过对
35kV多油断路器进行预防性试验,发现该电气设备介损超标,经过对试验数据的纵向、横向对比和判断分析,采取了有效措施,解决了事故隐患。二、介损异常现象下马岭水电站
35kV升压站主接线为双母线代旁路母线,共安装
10台
DW2-35型多油断路器,断流容量
1000MVA,额定电流分别为
600A和
1000A。
1999年
6月,在进行一年一度的预防性试验时,发现
35kV大安山线断路器介损超标。该
35kV多油断路器六只进、出线套管示意图如图
1所示,
A、
B、
C分别表示为
A相、
B相、
C相,其中,
A1、
B1、
C1分别表示为进线测套管,
A2、
B2、
C2分别表示为出线测套管。第一次所做的预防性试验数据如表
1。
表
1 第一次预防性试验数据
相别介损相别介损A16.7A25.5B16.0B26.1套管对地绝缘电阻:4000MΩ对照《电力设备预防性试验规程(
DL/T596-1996)》中
35kV多油断路器(套管为胶纸电容型)的介损
tgδ
<6.0%,可知该
35kV多油断路器可能已受潮。三、事故判断分析及处理作为电气绝缘监督手段,通常对
35kV多油断路器进行下列项目预试:绝缘电阻测量、接触电阻测量、介损
tgδ、交流耐压等试验。由于绝缘电阻4000 MΩ,介损
tgδ
>6.0%,因此对断路器油进行了耐压试验,测得油耐压为
32kV。需对该设备进行解体大修并对油进行真空脱气。经
24小时连续真空滤油后,发现滤油纸上有水迹,油耐压值为
A相
36kV,
B相
39kV,
C相
37kV,已基本达到规程要求。考虑到油已受潮,则灭弧室也一定受潮,需烘烤。拆下灭弧室进行
12小时紫外线烘干处理后,
A相、
B相套管的灭弧室重新安装后
tgδ未变(未装油箱),
C相灭弧室安装后
tgδ为2.9
%,但装回油箱后
tgδ又超标。对这一现象进行全面分析:经滤油后油耐压已上升到正常水平39kV;套管单独试验
tgδ为1.9
%<3.0
%,属正常。则只有下面两种可能:灭弧室未烘烤彻底或者隔板未进行烘烤。经重新将该35kV多油断路器解体后,对所有灭弧室、隔板进行24小时紫外线烘烤。重新组装后,再次做所有的试验项目,有关数据如表2、表3所示。 表2:第二次试验数据
相别介损相别介损相别介损A14.7A25.0 B15.8B25.7 C14.9C25.3 A4.1B4.5C4.3 表
3:第三次试验数据
相别耐压前绝缘电阻耐压后绝缘电阻油耐压交流耐压72kv/1min触头的接触电阻A2500 MΩ2500 MΩ38kv5.6A225μAB2800 MΩ3000MΩ36kv6A235μAC3000 MΩ4000MΩ37kv5.8A215μA从表
2、表
3的数据分析,
35kV多油断路器已合格。
四、介损超标的常规处理方法当对
35 kV多油断路器做预防性试验,发现其介损超标时,一般采取以下步骤:记录整体试验时的气温、湿度、介损
tgδ值;卸下油箱,做介损试验(套管带灭弧室)并做好记录;卸下灭弧室,做介损试验(套管)并做好记录。
2000年
7月
12日在对下马岭水电站下珠线
35kV多油断路器进行预防性试验时,发现介损出现异常,采取上述三步措施,比较清晰地判断出了问题所在,有关数据如表
4。从表
4可以看出:整体试验时
C2的介损
tgδ>6.0
%,说明该断路器已受潮;卸去油箱后测得的介损
tgδ>3.0
%,说明灭弧室等有可能受潮或套管有问题;卸去灭弧室后测得的介损
tgδ>3.0
%,说明套管有问题,需进行更换套管。后经更换不合格的套管,对所有灭弧室、隔板进行
24小时紫外线烘烤,以及对断路器油进行真空滤油,组装后该断路器试验合格,试验数据如表
5所示。此次处理非常成功,没有走弯路,节省了时间和费用。 表
4:第四次试验数据
相别整体试验tgδ卸去油箱tgδ卸去灭弧室tgδA16.23.31.5B26.13.7[1] [2] 下一页
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