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韶关发电厂8号机组大修后振动故障诊断及其

韶关发电厂8号机组大修后振动故障诊断及其

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μm,打闸停机,停机时中压转子临界转速下振动为125μm,停机后测量转子晃动正常。
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.2.2故障原因分析
8号机2号、3号轴承振动大的原因,初步分析主要由于转厂用电时发电机解列,负荷从138 MW减到0,引起汽缸膨胀变化,造成轴向动静磨碰,致使轴承振动增大。停机后盘车正常、转子晃动正常,证明大轴没有弯曲,可以继续开机,并制定了相应的开机条件及注意事项。
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.3第二次振动故障诊断
2002814日中午,机组再次启动,在升速、过临界的过程中,轴承振动正常,3 000 r/min定速约1 min2号、3号瓦振动急剧上升,2号瓦振动达100 μm3号瓦振动达130 μm,打闸停机,降到2 950 r/min后振动快速降下。814日晚上,再次冲转,在升速过程中比较顺利,各轴瓦振动正常,但转速升到3 000 r/min2号、3号瓦的振动从24 μm直线上升到100 μm,打闸停机。
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.3.1轴承检查情况及处理
2002815日,检查各轴承浮动油档,发现3号轴承外侧油档浮动环磨损、变形、中分面螺栓松掉,致使浮动油档与转轴一起旋转且卡死,内侧油档浮动环松动,下油档掉下,上油档则骑在转轴上,2号轴瓦两侧油档浮动环磨损、变形严重,而且15号轴瓦内侧油档浮动环没装定位销,将15号瓦内侧油档浮动环加装定位销,修复2号、3号轴承浮动油档。
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.3.2故障原因分析
根据轴承检查情况,分析认为2号、3号轴承浮动油档松动,变形后与转轴磨碰是造成2号、3号轴瓦振动大的原因,处理好后可以再开机,并做振动监测。20028161115分,汽轮机再次开机,1215分发电机并网,带低负荷暖机,逐步加负荷,最高负荷达到180 MW。在这次开机、升速过临界转速,3 000 r/min定速以及带负荷的过程中,各轴瓦的振动正常。这次开机没有出现87日和814日出现的带负荷振动大及定速下振动大的现象,似乎处理油档后,机组振动故障已经消除。
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.4第三次振动故障诊断
2002817日,再次出现3次因2号、3号轴瓦振动突然增大而不得不打闸停机的现象。具体过程如下:
17431分,带负荷97 MW2号、3号瓦振动分别突然增大到84 μm100 μm,打闸停机;441分重新挂闸,451分定速在3 000 r/min456分发电机并网,逐步加负荷;1511分,3号瓦振动急剧上升到88 μm2号瓦振动上升到67 μm,打闸停机,重新挂闸、升速到3 000 r/min,发电机并网;1637分,带22 MW负荷运行,3号瓦振动急剧上升到76μm2号瓦振动上升到59 μm,打闸停机;1642分,重新挂闸、升速,到3 000 r/min定速,3号瓦振动急剧上升到76 μm2号瓦振动上升到60 μm,打闸停机。
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.4.1振动捕捉
由于这一振动出现时,振动增大很快,为了机组的安全,振动一旦较大,运行人员就立即打闸停机,因此捕捉这一振动十分困难,尽管机组DCS上配备有振动记录图象、数据,但却不能确定振动故障的性质。经过在现场的连续监测,终于在817日第三次2号、3号轴瓦振动增大的过程中记录到振动的整个变化过程,并测量出引起振动增大的过程及振幅的各种频率分量。振动的增大,主要频率是1/2分量,即25 Hz的振动。
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.4.2故障诊断
根据测试结果,可以对机组振动故障作出诊断。
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.4.2.1振动性质
2号、3号轴瓦的振动性质属于轴瓦自激振动。由于该机汽机中压转子第一临界转速约为1531 r/min,高于1/2的工作转速,因此在2号、3号轴瓦上,只能产生轴瓦半速涡动。机组振动故障诊断为轴瓦自激振动,为此,应查明轴颈扰动是否过大。机组在带负荷下,2号、3号瓦轴振均在50 μm以下,由此可以排除运行状态下轴颈的扰动过大引起的轴瓦失稳,即可得出半速涡动的原因是轴瓦稳定性差。
该汽机轴瓦是三油楔瓦,这种轴瓦动态稳定性较差,因此用在发电机轴瓦上约有20%的机组发生了油膜振荡,为此,1990年,对发电机轴瓦的三油楔瓦全部更换为椭圆瓦,但三油楔瓦用在汽机转子上,很少发生轴瓦自激振动。
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.4.22原因分析
影响轴瓦稳定性的因素,除了轴瓦载荷外,另一主要原因是轴瓦顶隙,从这次8号机大修记录中可知,2号轴瓦顶隙为0.50 mm(标准为0350.45 mm)3号轴瓦顶隙为0.62 mm(标准为0.400.50 mm)2号、3

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