μ
m,打闸停机,停机时中压转子临界转速下振动为
125μ
m,停机后测量转子晃动正常。
2.
2.
2故障原因分析
8号机
2号、
3号轴承振动大的原因,初步分析主要由于转厂用电时发电机解列,负荷从
138 MW减到
0,引起汽缸膨胀变化,造成轴向动静磨碰,致使轴承振动增大。停机后盘车正常、转子晃动正常,证明大轴没有弯曲,可以继续开机,并制定了相应的开机条件及注意事项。
2.
3第二次振动故障诊断
2002年
8月
14日中午,机组再次启动,在升速、过临界的过程中,轴承振动正常,
3 000 r/min定速约
1 min,
2号、
3号瓦振动急剧上升,
2号瓦振动达
100 μ
m,
3号瓦振动达
130 μ
m,打闸停机,降到
2 950 r/min后振动快速降下。
8月
14日晚上,再次冲转,在升速过程中比较顺利,各轴瓦振动正常,但转速升到
3 000 r/min,
2号、
3号瓦的振动从
24 μ
m直线上升到
100 μ
m,打闸停机。
2.
3.
1轴承检查情况及处理
2002年
8月
15日,检查各轴承浮动油档,发现
3号轴承外侧油档浮动环磨损、变形、中分面螺栓松掉,致使浮动油档与转轴一起旋转且卡死,内侧油档浮动环松动,下油档掉下,上油档则骑在转轴上,
2号轴瓦两侧油档浮动环磨损、变形严重,而且
1~
5号轴瓦内侧油档浮动环没装定位销,将
1~
5号瓦内侧油档浮动环加装定位销,修复
2号、
3号轴承浮动油档。
2.
3.
2故障原因分析
根据轴承检查情况,分析认为
2号、
3号轴承浮动油档松动,变形后与转轴磨碰是造成
2号、
3号轴瓦振动大的原因,处理好后可以再开机,并做振动监测。
2002年
8月
16日
11时
15分,汽轮机再次开机,
12时
15分发电机并网,带低负荷暖机,逐步加负荷,最高负荷达到
180 MW。在这次开机、升速过临界转速,
3 000 r/min定速以及带负荷的过程中,各轴瓦的振动正常。这次开机没有出现
8月
7日和
8月
14日出现的带负荷振动大及定速下振动大的现象,似乎处理油档后,机组振动故障已经消除。
2.
4第三次振动故障诊断
2002年
8月
17日,再次出现
3次因
2号、
3号轴瓦振动突然增大而不得不打闸停机的现象。具体过程如下:
17日
4时
31分,带负荷
97 MW,
2号、
3号瓦振动分别突然增大到
84 μ
m,
100 μ
m,打闸停机;
4时
41分重新挂闸,
4时
51分定速在
3 000 r/min,
4时
56分发电机并网,逐步加负荷;
15时
11分,
3号瓦振动急剧上升到
88 μ
m,
2号瓦振动上升到
67 μ
m,打闸停机,重新挂闸、升速到
3 000 r/min,发电机并网;
16时
37分,带
22 MW负荷运行,
3号瓦振动急剧上升到
76μ
m,
2号瓦振动上升到
59 μ
m,打闸停机;
16时
42分,重新挂闸、升速,到
3 000 r/min定速,
3号瓦振动急剧上升到
76 μ
m,
2号瓦振动上升到
60 μ
m,打闸停机。
2.
4.
1振动捕捉
由于这一振动出现时,振动增大很快,为了机组的安全,振动一旦较大,运行人员就立即打闸停机,因此捕捉这一振动十分困难,尽管机组
DCS上配备有振动记录图象、数据,但却不能确定振动故障的性质。经过在现场的连续监测,终于在
8月
17日第三次
2号、
3号轴瓦振动增大的过程中记录到振动的整个变化过程,并测量出引起振动增大的过程及振幅的各种频率分量。振动的增大,主要频率是
1/2分量,即
25 Hz的振动。
2.
4.
2故障诊断
根据测试结果,可以对机组振动故障作出诊断。
2.
4.
2.
1振动性质
2号、
3号轴瓦的振动性质属于轴瓦自激振动。由于该机汽机中压转子第一临界转速约为
1531 r/min,高于
1/2的工作转速,因此在
2号、
3号轴瓦上,只能产生轴瓦半速涡动。机组振动故障诊断为轴瓦自激振动,为此,应查明轴颈扰动是否过大。机组在带负荷下,
2号、
3号瓦轴振均在
50 μ
m以下,由此可以排除运行状态下轴颈的扰动过大引起的轴瓦失稳,即可得出半速涡动的原因是轴瓦稳定性差。
该汽机轴瓦是三油楔瓦,这种轴瓦动态稳定性较差,因此用在发电机轴瓦上约有
20%的机组发生了油膜振荡,为此,
1990年,对发电机轴瓦的三油楔瓦全部更换为椭圆瓦,但三油楔瓦用在汽机转子上,很少发生轴瓦自激振动。
2.
4.
2
2原因分析
影响轴瓦稳定性的因素,除了轴瓦载荷外,另一主要原因是轴瓦顶隙,从这次
8号机大修记录中可知,
2号轴瓦顶隙为
0.
50 mm(标准为
0
35~
0.
45 mm),
3号轴瓦顶隙为
0.
62 mm(标准为
0.
40~
0.
50 mm),
2号、
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